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四柱液压机动轴流风机液压控制系统的故障分析

发布者:科鑫盟机械  发布时间:2012/5/22 8:46:04

四柱液压机动轴流风机液压控制系统的故障分析

根据液压控制系统的工作原理,针对静叶角度不变化的故障,进行系统分析,找出产生故障 的原因。
(1机械方面。
1控制上下环有轻微变形,致使凹槽偏移,不能有序调节静叶框架中的伸出曲柄。 2)静叶片框架伸出曲柄脱落,不能在控制环凹槽内接触滑动。 3)控制上下环导向滚子卡涩不滑动,不能引导控制环左右移动。 4)设定弹簧,偏置弹簧失去屈张力,不能起调节作用,不能建立起油压差。 (2)液压及电气方面。
1静叶液压缸油质差,有少量固体颗粒被带入液压缸内部,使活塞杆卡涩,不能动作,从 而不能推动静叶上下环左右移动。
2)主液压泵或电动辅助液压泵提供的油压低,不能使液压缸的活塞杆动作。 3)可动式线圈过热或老化,通电后失去作用不能产生位移量,从而不能产生油压差。 4)油中夹带杂质,喷射管直径较小,两个受流孔部孔径也较小,长期运行后造成堵塞,不 能喷油,同时两个受流孔部也元法建立油压差。
(3)具体试验与检修。针对上述故障原因分析,我们采取了相应的具体试验与检修。 1轴流风机全部解体,经仔细检查:静叶片伸出曲柄未脱落且转动灵活,控制上下环元变 形,凹槽圆滑干净,八组导向滚子元卡涩,滚动正常,本体回装。
2)油品进行送检化验,油品正常,同时各油管过滤器进行拆除检查无异常,恢复。 3)机组开机前起动电动油泵,经现场测定油压表显示为0.85MPa。机组运转后主油泵工作, 经现场测定,油压表显示为0.8MPa,可见油压正常,能满足液压缸活塞杆动作。 4)阿斯卡尼亚调节机解体检查发现:①喷射管附着大量长条纤维织物,完全堵塞了喷射口 (喷射口径为2 mm),使两个受流孔部元法建立油压差;②偏置弹簧已变形,且有一处产生趋向 断裂痕迹,致使顶杆元法拉动,不能改变喷射管摆动角度;③线圈绝缘老化,电阻变大,通电后 吸合不上,不能产生位移量,从而不能建立了由压差。

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